一、150T转炉倾翻设备简介
转炉倾翻系统是由电机通过减速机驱动托圈使转炉在360度范围内旋转(见图1),完成兑铁、出钢等动作。其中两个耳轴及轴承支撑着重210多吨的托圈(含水)、430多吨的炉体(含炉衬)和近200吨的钢水(含渣子)。
说明:转炉原设计能力为150吨,现在按180吨超设计能力生 产,并超设计载荷近120吨,这样势必对耳轴轴承的寿命造成一定影响。
二、事故经过
检员发现转炉北耳轴(主动端)动作时有异常声音,当即通报相关部门,厂领导和部门、工区人员相继到场,经研究决定监护生产并启动应急预案,立即落实资材、 备件、专用机具并准备白天汇报公司设备部,确认抢修队伍、抢修方案、抢修网络。持续到次日异常声音严重 加剧,耳轴侧压盖突然脱开,并急剧扩展,联轴器内外齿部分脱开,当即决定停机检修。
三、事故破坏情况
1、北耳轴里侧轴脖处包有残钢。
2、耳轴侧压盖脱开、联轴器内外齿部分脱开。
3、轴承外圈碎裂、润滑脂内有污物、轴承滚动支架破损严重、轴承滚动体破损严重、轴承内圈碎裂。
4、耳轴装配表面划伤严重。
破坏处用油前后对比
四、抢修经过
事故出现后得到公司领导的高度重视,相继到现场指挥,设备部、生产部立即召开生产平衡会,及时调整定修计划,以减少公司损失。特别是公司设备部大力支持、积极组织抢修设备并派专人24小时现场服务。在公司相关领导及二炼钢厂组织下,迅速成立抢修指挥部、制定抢修网络图、确定抢修队伍。经过公司相关领导、部门积极组织,在建设公司和设备协力等单位的积极配合下,克服各种困难经过76小时的日夜奋战,在最短的时间内使生产完全恢复,把损失降到了最低程度----影响生产64小时,更换主动端轴承一个,其他方面正常。
五、原因分析
1、润滑原因:打开轴承检查油脂存量正常、油脂颜色正常,未发现油脂有异常变化。在日常维护过程中从未出现过断油现象。可以排除润滑不到位的原因。
2、磨损原因:从轴承内外圈及滚动体损坏表面看,整体无明显磨损,损坏轴承的实测尺寸与轴承的标准实际尺寸基本相同。因此可排除是由于长期磨损致使轴承各部分间隙过大而损坏。
3、异物进入:从解体情况看耳轴里侧轴脖处有大量残钢,压盖里侧的橡胶密封圈已严重烧损,因此断定轴承损坏是由于钢水烧坏胶圈进入轴承内部,形成磨料磨损,导致润滑油膜破坏,轴承磨损加剧,使轴承损坏。在轴承已损坏的情况下,由于停机不及时,在重载情况下使破坏急剧发展,最终导致轴承滚动支架、轴承滚动体及内外圈破损严重。由于端盖形式改进后强度增大,端盖螺丝无松动,破碎物无法涨开端盖,内力无法释放,致使耳轴装配面被严重损伤。
经过上述分析,此次事故的根本原因是钢水喷溅烧损密封圈,钢水进入轴承内部,致使轴承损坏。
六、责任确定
1、点检到位,点检记录齐全,无责任。
2、钢水进入轴承,造成轴承损坏,责任在于冶炼喷溅。
3、事故处理时间长,是由于经验不足,未预料到事故的严重性,未及时向公司主管部门汇报,决策失误造成。否则,将减少抢修时间16小时。
七、教训及措施
1、(1)教训----耳轴轴承端盖设计需进一步完善:
A、密封处采用胶圈,无法阻止钢水进入;
B、压盖拆装不方便、设计强度太大,致使无法实现短期检查,一旦出现损坏,如此重载下损坏情况将急剧恶化。
(2)措施----开展完善端盖设计的攻关,更可靠的阻止异物进入、便于拆装和实现定期点检、控制劣化趋势。
2、(1)教训----经验不足造成事故扩大化:30日晚发现轴承有异常声音后,没有认识到问题的严重性,只考虑一月份产量完不成对公司影响比较大,未及时采取果断措施停机检修,使设备带病运行长达14小时,造成事故扩大化。
(2)措施----对重要设备出现异常情况后,应及时采取果断措施停机检修,控制事故态势。
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